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如何通過優化燙金工藝,降成本增利潤?

隨著社會發展,包裝印刷業逐步進入微利時代,如果包裝印刷企業再以粗放式模式進行管理註定要被時代所拋棄。為了響應國家局「降本增效是內功」的號召,筆者公司根據將軍集團精益管理工作統一部署和自身發展需要,於2015年9月導入精益管理理念,成立了精益課題小組,積極尋求利益增長點。

電化鋁燙印是包裝印刷中一道非常重要的印後加工工藝,該工藝過程運用直接影響了產品的質量、成本及生產效率。2015年筆者公司與同行業單位對比產品單耗時,發現白將軍小盒產品的電化鋁單耗偏高。基於以上情況,精益課題小組通過綜合評價,確定以白將軍小盒為實驗產品,選擇降低電化鋁成本作為課題的方向。

筆者公司引進了新的凹印機,白將軍產品轉移至該設備生產,產品由12聯大張改為18聯大張,由此帶來了後面燙金工序版幅的增大,這給白將軍小盒產品燙金工藝的改進提供了良好契機。整體思路就是,通過這次版副變化重新安排燙印工位、工序,來提高電化鋁利用率,從而達到降低成本的目的。

工藝改進思路

從燙金後的電化鋁圖案可以看出,第一工序中電化鋁的幅面存在空白面積較大,材料利用率較低。顯而易見,如果把「Taishan」字母從第一工位中分離開單獨成一工位的話,就可以根據其圖案尺寸進行分切電化鋁,長、短線條還佔用一個工位用整卷電化鋁燙印,重新計算兩個工位的電化鋁跳步進行燙印,以此來提高電化鋁的材料利用率。

如果僅僅是把「Taishan」字母從第一工位中分離開,這樣就增加了一道工序,不但降低了生產效率,而且還增加了人工和能源成本。

目前筆者公司有兩台雙工位燙金機,可以考慮將「Taishan」字母放在單工位燙金機上燙印,其餘的放在雙工位燙金機上燙印。其中,原來的盾牌和「泰山」字不變,組合為一個工位,另外,長、短線條組合為另一個工位。

課題實施

改進思路明確後,接下來進入實施階段。

第一,根據產品特性選拔相對有經驗的人員,對其進行新工藝的理論及操作培訓。

第二,進行設備局部改造。工藝改進後,「Taishan」字母單獨燙印,要求同時安裝6卷電化鋁,而電化鋁送箔輥本身尺寸原因,單根送箔輥支架無法滿足新工藝的要求(如圖3所示)。再加裝一根送箔輥支架後,每根支架上安裝3個送箔輥,滿足了新工藝的要求(如圖4)。

第三,新工藝各參數的確定。根據「Taishan」字母圖案尺寸及合理餘量,將電化鋁規格分切為37mm。

按照上述工藝要求進行生產,盾牌和「泰山」字未做任何改變,所以燙印後電化鋁圖案變化的只有線條和「Taishan」字母。其燙印後的圖案如圖5所示。

從圖案可以看出,電化鋁幅面較改進前得到充分利用。

成果驗證

對工藝改進前後的產品進行各種數據統計、分析,產品質量標準和生產效率不變的前提下,產品不但達到了質量要求,而且合格率也沒有降低(如表1、2)。發生改變的只有電化鋁單耗和設備改變引起的電能單耗。

從電化鋁和電能單耗改變情況統計表(表3)中可以看出,工藝改進後每箱成本下降3.46元,白將軍以每年產量12.2萬箱(2015年年產量)計算,每年白將軍產品可節約成本3.46X12.2=42.21萬元。

總結

通過該項目的實施,項目組成員熟悉和掌握了問題分析與解決的方法及技巧;對項目成果完成了固化,對《白將軍小盒燙金工序作業指導書》、《白將軍小盒工藝流程》及經濟責任制中燙金工序的考核指標重新修訂,進行標準化;根據該項目總體思路,在其他產品當中進行推廣,力求更多地降低產品成本。

(作者單位:濟南泉永印務有限公司,本文已獲得《今日印刷》授權發布。)

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