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50%的平衡千斤頂缸筒存在脹缸現象?按照此法趕緊檢測一下

平衡千斤頂在服役過程中缸口存在漏液情況,經試壓和拆檢測量發現近50%數量存在不同程度的脹缸。通過力學性能、光譜分析和金相組織等綜合分析,判斷是否由於材料問題導致脹缸。此外,還對安全閥進行壓力試驗,判定安全閥設定壓力是否高於正常開啟壓力導致脹缸。

1. 背景概述

某礦掩護式液壓支架采高約5m,泵站壓力為37.5MPa,該工作面累計推進8m,過煤量2萬t,乳化液為極索型濃縮液。在使用過程中發現平衡千斤頂缸口存在漏液問題,服務人員井下排查缸口靜密封漏液情況,共計25根缸口漏液(12根缸口滲液),具體架號漏液(滲液)統計如表1所示。

表1 架號漏液(滲液)統計

2. 試壓和拆檢測量

針對以上存在的漏液(滲液)情況,現對12根平衡千斤頂拆檢分析情況如表2所示(重新編號),具體測量位置如圖1所示。

圖1 測量位置

表2 試壓和脹缸測量

經現場拆檢,確認平衡千斤頂上腔脹缸導致竄、漏液。

3. 試驗目的

通過拉伸、衝擊和硬度等力學性能測試,化學成分分析,並結合金相分析綜合手段測試缸筒30CrMnSi的材質性能和熱處理性能,判斷是否由於材料問題導致漲缸。此外,對安全閥進行壓力試驗,判定安全閥設定壓力是否高於正常開啟壓力導致脹缸。

4. 試驗內容

隨機取2件脹缸尺寸相對較小缸筒(2#和8#)作為對比組進行試驗,目的是為了避免漲缸引起材料屈服和材料硬化,而不能真實反映材料的力學性能。

通過力學性能如表3所示,化學成分如表4所示,並結合金相分析等綜合手段測試缸筒30CrMnSi性能,判斷是否由於材料問題導致漲缸。此外,對安全閥進行壓力試驗,判定安全閥設定壓力是否高於正常開啟壓力導致脹缸。

(1)力學性能。為使試樣更具代表性,選取試樣方式按GB/T2975—1998《鋼及鋼產品力學性能試驗取樣位置及試樣製備》,每種試件可取拉伸試樣5個,衝擊試樣3個,如表3所示。

表3 2#與8#力學性能對比

由表3可知,缸筒表面硬度、強度和衝擊韌性均符合調質狀態相關性能指標。

(2)化學成分(見表4)。化學成分:符合GB/T 3077—1988合金結構鋼要求。

表4 化學成分

(3)金相組織。雖然通過硬度試驗數據滿足了技術要求,但為了進一步驗證調質(淬火+高溫回火)是否存在異常,即分析基體組織淬火加熱至840℃、保溫100min過程中奧氏體化程度,在隨後水冷卻過程中,過冷奧氏體轉變為馬氏體量以及高溫回火轉變為回火索氏體的比例。

圖2

圖3

圖2所示為2#缸筒外表面,組織為回火索氏體+少量鐵素體,由於基體大部分是回火索氏體,少量是鐵素體,屬於比較好的調質組織;圖3所示為距2#缸筒外表面10mm,屬於缸筒壁厚中心,組織為回火索氏體 + 少量鐵素體,由於基體大部分是回火索氏體,少量是鐵素體,屬於較好的調質組織;圖4所示為8#缸筒外表面,組織為回火索氏體+網條形鐵素體,由於基體大部分是回火索氏體,少量是鐵素體,但較之於2#缸筒外表面組織稍差,仍屬於調質組織;圖5所示為距8#缸筒外表面10mm,屬於缸筒壁厚中心,組織為回火索氏體+網狀塊狀鐵素體,由於基體大部分是回火索氏體,少量是鐵素體,但較之於5#缸筒壁厚中心組織稍差,仍屬於調質組織。

圖4

圖5

組織性能:沿壁厚方向取樣,由於缸筒外表面加熱和冷卻條件較好,且缸筒內壁熱傳導和輻射條件較好,因而內外壁組織較好。壁厚中心加熱和冷卻條件較之於缸筒內外表面稍差,因而組織會出現少量鐵素體或少量網狀鐵素體,但基體組織還是回火索氏體,仍屬於調質組織。

(4)安全閥壓力。針對脹缸的12隻安全閥進行壓力試驗,判斷是否由於設定壓力過高未開啟導致脹缸原因。

試壓結果表明:安全開啟壓力為(40±1)MPa,均在額定開啟壓力範圍之內。

(5)脹缸壓力。在平衡千斤頂下腔供液37.5MPa額定壓力情況下(上腔壓力為66.6MPa),不足以使缸筒脹缸(按材料非比例強度Rp0.2以600MPa計算,得出缸筒脹缸壓力為85MPa),試驗力學性能數據符合材料基本性能指標。

5. 結語

(1)通過化學成份分析、力學性能測試以及金相組織分析,可以斷定非材料問題導致脹缸。(2)根據漏液(滲液)統計的異常質量信息和脹缸數據分析可得出:平衡千斤頂脹缸呈分散但相對較集中分布,可判斷是老頂上方突然來壓,安全閥來不及開啟卸荷導致脹缸。雖然安全閥的試驗開啟壓力均合格,但首次使用或長時間未開啟需再次開啟時,通常開啟壓力高於設定額定壓力(40±1)MPa。

-End-

來源:《金屬加工(冷加工)》2017年第8期第58頁 作者:鄭州煤礦機械集團股份有限公司蔡彥偉 白海明

本文編輯:清荷

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