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這一年中國生產渦噴發動機1000台:背後是血的代價!

1972年,中國正在大量生產殲-6戰機,作為空軍的主力,各飛機廠總和能達到數百架之多。而殲-6作為一種雙發戰機,如此大的產量,意味著其渦噴-6發動機的產量要達到上千台的數字。這對中國北方某發動機廠構成了巨大的生產壓力,產量任務這麼多,而當時廠內的試車台,卻僅有4個。而生產的不均衡,使得試車任務又集中到每月中下旬。因此每個月120多台次的試車任務,全都要集中在10天左右來完成。

當時的發動機試車工作,可以說是一台接著一台。往往是上面一台還沒完,下面一台就等著,甚至是下面試車組為了趕時間,來幫上一個試車組來拆卸,因此場面經常很混亂。而發動機試車是很危險的,因為現場溫度高,還充斥著易燃油料。這一忙,就要出事了……

6月某日的一個下午,43車間的6號台,一位姓常的師傅和幾位同志正在拆卸剛剛試車完畢的一台渦噴-6發動機。為了趕時間,常師傅違反了操作規程,在發動機內還有油壓、供油開關沒關死的情況下,就拆開了發動機供油管的快卸環。介面剛一脫開,油路中帶壓力的燃油就噴向了剛剛停車的、尚未冷卻的發動機。發動機的高溫渦輪外環和後機匣立刻點燃了燃油,瞬時試車間就是一片火海,常師傅為了關閉供油開關而被嚴重燒傷。

這次事故發生後,剛過1個月,在另外一個試車台則發生了更為嚴重的一次事故。

當時也是1台渦噴-6發動機完成了試車程序,一位試車員王師傅,特別按照工藝規範,檢查了發動機內是否有油,另外還關死了供油開關,然後再檢查發動機左側的燃油濾殼。然而另一位師傅為了拆卸發動機右側的滑油濾殼,正好用腳踩在了已經關死的供油開關上,竟然又把供油開關給踩鬆了。

這下子高溫燃油從燃油濾殼上部噴了出來,不但飛濺到王師傅身上,而且還噴到了發動機的後機匣上。就在王師傅一愣神的功夫,發動機的後機匣一下子把燃油氣化並瞬間點燃。只聽得「嘭」的一聲響,整個試車間又是一片大火。王師傅身上更是全身著火,更嚴重的是化纖工作服被燒焦,粘在了皮膚上,造成王師傅嚴重燒傷,後來搶救無效犧牲。

這兩件事,充分說明當時中國發動機生產,存在生產任務不均衡、工藝紀律執行不徹底、設備設計不合理等諸多問題,例如把試車都集中在中下旬,本身就會造成忙中出錯。而第一次事故中的常師傅,本身就違反了工藝規律,而第二次事故中犧牲的王師傅,實際說明供油開關根本就設計不合理。這兩次事故後,廠家特別把供油開關進行了重新設計,改為自封活門結構,不會因為外力誤操作而打開。

因此航空發動機的生產,精密只是一個方面,我們不要忘了,發動機的研發,包含製造、試驗、使用、排故等多環節,而航發使用航空燃油,本身存在巨大風險。中國在航發領域的每一個進步,不但有大量的投入和積累,也同樣有血的教訓和犧牲

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