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航空工業勞模陳士:300℃下的精鍛「萬金油」

1994年至今,航空工業安大精鍛分公司歷經了24個寒暑的磨礪。在這24年中,一直有位普普通通、任勞任怨、勤勤懇懇的鍛造班長陪伴著他成長。面對瓶頸問題,他總是身先士卒,攻堅克難,儘可能降低生產成本。他不只有鍛工技師職稱,同時也持有叉車工、吊車工、焊工的上崗證。領導和同事們說他就像日系生產線上的自由工位,「萬金油」的本領,哪裡需要都能隨時補位。他就是陳士。

與安大的其他生產單位不同,精鍛分公司是流水線作業,生產連續節奏快,任何一個環節出現問題就會影響整個生產線的正常運行,如何保證生產線流暢運轉就成了重點、難點。24年來,陳士在工作中無論遇到什麼困難都沉著應對,24年如一日地努力著,用虛心好學的個性和敢於迎難而上的作風,在較好地保障了生產順暢的同時,也練就了一身過硬的本領。

沒有什麼生產設備是完美的,也沒有什麼配件是永固的。設備故障一旦出現就意味著停下來。就是「停下來」這三個字,讓所有精鍛分公司的職工心慌,雖然拿著保障工資,但心裡沒著沒落的。陳士就琢磨,要讓設備少出故障,縮短維修時間,就要求平時做好保養,小毛病自己動手修,能不拆就在生產線上修,能自己修的絕不運出去修。其中最讓人頭疼的就是模具,一套模具的使用壽命是有限的,使用次數多了,會打堆拉毛,這就需要整條生產線停下來,將模具拆下修理,換上新的模具,想要繼續生產還要重新加熱原材料預熱模具。陳士曾算過這樣一筆賬:換一次模具就要耽誤4~5小時,而生產一件產品耗時為80~120秒,也就是說換一次模具的時間可以生產120~225件產品。另外原材料重新加熱,模具重新預熱的能耗,堆焊修理模具的時間,外委機加的費用,林林總總都是成本。單位雖然配有兩位焊工師傅,但是根本忙不過來,陳士就自己頂上,嫌模具拆拆裝裝浪費時間,他就頂著300℃的高溫,用墊紙殼的辦法,鑽到模具中進行焊接打磨。我們身體的70%是水分,標準大氣壓下100℃水就會沸騰,但是300℃的模具沒能屈服陳士的意志,筆者至今仍清楚地記得,陳士說,他鑽進模具修理只需要1個小時就能繼續生產的時候,表情有多麼高興,多麼自豪。

陳士是一個心裡真正裝著生產的人,他不光考慮生產時出現的大問題,細節問題也能考慮周到。為了生產更便利,他有很多巧思都付諸了實際。切邊用的沖頭需要人力抬上抬下,每個有一斤多重,一共六個,正是用不上工具又累人的尷尬重量。一個班次至少要生產200件產品,工人師傅至少要抬上抬下200次。為了解決這個難題,陳士又是畫圖又是實驗,終於做出了一個氣動升降缸,大大減輕了工人師傅們的勞動負荷,這個小工具也作為TPM項目成功發表了。除了已經發表過的項目,陳士還能根據鍛件圖,自行設計製作相應的工裝。還有噴脫模劑的罐子,每隔兩小時左右需要添加石墨,這期間又要停止生產,並且要甩兩根料,這兩根料要返回進料口重走前面步驟,一個班組工作8小時,至少要甩料3次,可想而知陳士又要心疼時間心疼能耗了,於是他想出了邊生產邊加石墨的辦法,完全不影響生產。

身為工人,陳士無疑是優秀的,但同時作為鍛造班班長,他一樣出色。面對不同年齡,不同背景,不同性格的19位同事,他不僅關心他們的工作狀態,也關心著他們的心理動態,經常會跟思想有波動的同事談心,批評年輕同志時如果語氣不恰當,他甚至會主動道歉檢討。用他的話說這是為了維護健康向上的生產氛圍。能力越大責任越大,這就導致陳士幾乎沒有8小時正常工作時間一說。為了一天的生產能夠順利進行,提前一至兩小時來到車間做準備工作,模具預熱,檢修設備,開早班會安排生產早已成了他的工作日常。有同事請假,經常也是由他來頂缺。生產如果遇到了停滯,他會堅持到問題解決為止。常常一工作就是十多個小時,有時還會白班連著夜班上。家,肯定是顧不上了。當我問他,愛人會不會有怨言時,這個憨直的漢子笑笑說:「她都習慣了。」24年的砥礪前行已使他的血液沸騰,將整個生命融入了安大鍛造這火熱的事業里。

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