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印染廢水的電化學深度處理及回用研究

印染企業主要採用濕法加工工藝,其漂煉、染色、印花和整理等過程會在廢水中殘留15%的染料及大量助劑.印染廢水已成為最難處理的工業廢水之一,具有高COD(ChemicalOxygenDemand)、高鹽度、高色度和可生化性差等特點,其中芳香胺類中間體合成的偶氮染料對人體健康危害極大.而每加工1噸紡織品需耗水100~200噸,80%以上的用水作為工業廢水排放, 實際回用率不足30%.從水資源的高效利用考慮, 印染廢水的深度處理和回用均十分迫切.

生化工藝因成本低而成為企業處理廢水的首選技術,主要是水解———好氧組合.鑒於印染廢水的如上水質特性,單一生化工藝難以實現污染物深度處理, 使其達標排放和回用.電化學氧化技術對污染物無選擇性,可通過電解反應產生強氧化性的自由基降解污染物,實現對廢水中COD、氨氮等污染物同步去除,在污水處理中備受關注,但鮮見關於廢水電氧化深度處理回用的報道.本文採用PbO2/Ti為陽極的電氧化系統, 進行印染企業生化處理後出水深度處理,對照GB/T 19923-2005《城市污水再生利用工業用水水質》工藝與產品用水標準,從COD、氨氮、色度、氯離子濃度及pH值等水質指標,評價技術的可行性和經濟性.

1實驗

1.1實驗裝置:實驗裝置為自製電氧化反應單元,如圖1所示.

電解槽(PVC材料,長×寬×高= 12.0 cm×12.0 cm×16.0 cm)有效容積為2 L,內置網板式PbO2/Ti陽極(10 cm×10 cm,每塊有效反應面積200 cm2)及相同尺寸不鏽鋼板陰極,極板間距2 cm,槽前後端有進水口與出水口.

1.2廢水水質:實驗廢水(浙江某印染企業生化後出水)水質參數列於表1.

1.3實驗操作:廢水經蠕動泵進入電解槽,體積為2000 mL.接通電源, 調節電流密度.在不同電流密度下電解廢水90 min, 分別在、5、15、30、45、60 min及90min取樣分析廢水中的COD、pH和色度等指標,評價電化學氧化工藝的處理效果.

1.4儀器及分析方法:儀器:MPS系列直流穩壓穩流電源;PHS-3E型pH計;JH-12型COD恆溫加熱儀; 戴安DionexICS-2000分析儀.分析方法: 重鉻酸鉀法(GB11914-89) 測定COD;納氏試劑分光光度法(HJ535-2009)測定氨氮;稀釋倍數法測定(GB11903-89)色度;離子色譜監測氯離子.

2結果與討論

2.1 COD與氨氮的同步去除:分別在電流密度7.5 mA·cm-2,10 mA·cm-2,15mA·cm-2和20 mA·cm-2時電解廢水, 取不同電解時間下的水樣,測定其中COD及氨氮含量,結果如圖2A、2B所示.

研究表明,以PbO2/Ti電極為陽極電解廢水時,電極反應會生成強氧化性物質如羥自由基(●OH),無選擇性地將有機物氧化成二氧化碳和水,過程遵循電化學間接氧化的機理.由圖2可知, 電化學方法可基本上同步去除COD與氨氮,兩者無明顯相互干擾且氨氮的去除率略高於COD; 相同電解時間內,廢水中COD和氨氮的去除率隨電流密度升高而提高;在較高的電流密度下,COD和氨氮的去除速度也更快,但電流效率也會隨電流密度升高而降低.當電流密度為10 mA·cm-2、15 mA·cm-2和20 mA·cm-2時, 電解60 min後廢水中COD和氨氮均達到廢水回用標準(COD

相對於生化法,電氧化法去除氨氮更徹底,且廢水中的氨氮不會轉化為硝態氮,不增加廢水中的離子濃度.電流密度10 mA·cm-2時,電解45 min後廢水中氨氮濃度即達到回用標準(10 mg·L-1);電解90 min後廢水氨氮量低於檢測限(

2.2廢水中色度和氯離子的去除:控制電流密度10 mA·cm-2, 不同電解時間下的廢水氯離子濃度和色度結果如圖3所示.

由圖3可知, 色度隨反應時間增加而降低.電解45 min,色度從50下降至5, 之後變化不明顯; 電解60min,Cl-小於250 mg·L-1,達到回用標準.印染廢水色度主要來源於染料分子的共軛體系, 如碳碳雙鍵、氮氮雙鍵以及碳氧雙鍵等不飽和基團和醌化合物等發色體系,電氧化工藝通過共軛體系電子轉移而實現有效污染物降解.從廢水中COD與色度去除的同步性可以說明,污染物分子結構的共軛體系被破壞,污染物被礦化,這與文獻已有報道基本符合.

另外,電解前60 min氯離子濃度變化很小,之後有所下降(約15%).分析認為,含氯離子廢水電解時,氯離子會被氧化成單質氯、次氯酸,後者氧化其它物質後又轉化為氯離子,形成循環;隨著廢水中有機物和氨氮等還原物質的減少,少量氯氣從廢水中溢出,氯離子含量開始下降.

2.3電化學工藝經濟性初探:以PbO2/Ti陽極、不鏽鋼板陰極構成的電氧化工藝處理印染廢水生化出水, 電流密度10mA·cm-2時電解60 min,COD、氨氮、色度、氯離子濃度以及pH值等指標數值如表2所示, 均滿足GB/T 19923-2005《城市污水再生利用工業用水水質》中工藝與產品用水標準.根據文獻推薦的電流效率計算公式,據表2數據可得電氧化降解COD和氨氮的電流效率分別為37.36%和8.27%,總電流效率為45.6%.電流密度10 mA·cm-2時電解60 min的噸水能耗4.1 kW·h,電價按每千瓦時0.866元計算(浙江工業用電平均電價),

則每噸水處理成本3.55元,扣除水回用減少的企業用水費(印染廠供水價格2.60元/噸)和污水入網費(化工、製革、印染等高污染工業企業污水2.80元/噸), 廢水處理回用凈節省1.85元/噸.而且, 廢水深度處理回用可有效實現污染物減排.按廢水處理規模200噸/天計,年運行300天,則每年向環境減少排放COD 13.98噸、氨氮1.73噸.

3結論

電氧化工藝可實現對印染廢水生化出水深度處理.以PbO2/Ti陽極、不鏽鋼板陰極構成的電解槽, 控制電流密度10 mA·cm-2時, 電解60 min,COD、氨氮、色度、氯離子濃度以及pH值等指標均達到GB/T 19923-2005《城市污水再生利用工業用水水質》工藝與產品用水標準, 每噸水能耗4.1kW·h,處理費用3.55元,可有效實現污染物減排.


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