當前位置:
首頁 > 新聞 > 西飛主題教育進行時 破解難題 看書記們如何出招

西飛主題教育進行時 破解難題 看書記們如何出招

「守初心、擔使命,找差距、抓落實」這十二個字的主題教育總要求,為公司各級黨組織開展工作指明了方向,也為基層黨支部書記提供了以目標導向、問題導向、績效導向為核心的管理方法論。大家結合主題教育檢視問題、整改落實,開展了一系列管理提升。今天我們選取了兩位書記的管理妙招,與大家分享。如果您有管理妙招或者絕招,歡迎聯繫我們或者後台留言,我們將為大家提供一起討論,共同成長的平台。

1??構件廠??「三招」解難題

結構件廠黨委書記 周文東

「輕裝前進,減少職工加班;邁開步子,努力走向卓越」。這是我們結構件廠黨委今年提出的工作思路和目標。在「不忘初心、牢記使命」主題教育中,我和班子成員堅持「望聞問切」的問題發現方式,撲下身子調查研究,從根本上「診療」各類管理問題,拿出破解難題的實招硬招。

第一招

對症下藥,實施「打造『一個主體』,緊盯『三個目標』,『六輪驅動』,邁上『四個台階』」的精益工廠建設總體規劃。

我們廠黨委突出頂層設計,強化組織領導,制定主題教育工作方案及計劃,將個人自學和集體學習相結合,充分利用好「學習強國」等各類學習平台,班子成員通過基層聯繫走訪,分享自己的學習心得。通過刀刃向內、自我檢視,查擺了自身存在的差距和不足,在實際工作中逐步整改落實,及時解決職工關心的問題。

「一語不能踐,萬卷徒空虛」。我們提出打造「一個主體」,緊盯「三個目標」,「六輪驅動」,邁上「四個台階」的精益工廠建設總體規劃。一是按照「黨建要求 項目管理」的工作思路,經過充分調研,重新設置了黨支部。以「做實黨支部,激活黨小組」為牽引,聚焦重點項目、關鍵任務的組織落實,形成黨支部負責、黨小組牽頭、黨員攻關的組織模式,並結合生產現場各類管理看板,持續開展 「三亮一曬」活動和「閃耀星空?築夢領航」星光先鋒評比活動,弘揚黨內「星文化」。二是以「提升領導力,培育團隊精神,提升團隊士氣,建立學習改善型精益班組」為目標,打造卓越團隊。三是以突出「計劃完成率、準時交付率」考核為導向,優化三級作業計划下達與考核,提升計劃管理水平。四是以提升技術整體管理水平,形成核心技術為指引,通過自動化加工、工藝標準化、專家隊伍建設等8個方面工作的開展來實現工藝技術提升。

第二招

腳踏實地,敢想敢做,以創新思維實現機制、流程、制度的互推共進。

我們通過對各室組、工段深入調研後,發現在管理方面主要有以下幾個問題:一是無效等待時間長。二是計劃管理不聚焦,急需的零件產出率低,計劃準時交付率低。三是技術提升不明顯,管理規劃不明確。四是由於生產考核排名長期靠後,全體幹部職工士氣低落。經過班子成員分析研究後,拿起了「手術刀」,對「癥結」進行「診治」。

對內,我們以零件分族分類為基礎,以零件單元間協作最少化為原則,通過加快生產單元精益化、單元產品專業化改革,減少單元間協作周轉,深挖內部潛力。對外,通過確定外協項目和備選供應商、強化計划下達及過程監控,成立外協單元,實現外部供應商管理水平提升,同時加強廠際協作,讓精益管理髮揮效能。

第三招

激發各班組長和單元負責人內生動力,逐步實現工作「要我干」到「我要主動干」的大轉變。

我們班子成員每天提前到崗,檢查班組管理和設備運轉情況,掌握第一手現場生產動態,對於班前的準備、交班、安全、6S等問題進行班前「三不開、四控制、五不走」考核和班前「喊話」,激發各班組長和單元負責人內生動力,逐步實現工作「要我干」到「我要主動干」的大轉變。

今年以來,結構件廠整體準時交付率提升了25%,生產考核排名穩步提升。9個精益單元中已經有5個單元通過了精益單元三階段達標驗收。一線單元長、工人信心滿滿、朝氣蓬勃,主動改進、主動變革的激情在生產現場蔚然成風,生產效率也大幅提升。更為可貴的是,大批懂精益、敢創新,能夠自主建設、運行、改進精益單元的人才脫穎而出,提高了結構件廠精益改進團隊的凝聚力,真正彰顯了主題教育實效,不斷推動結構件廠持續、高質量發展。

2??模具鍛鑄廠??我的多維度團隊

模胎樣板黨支部書記??陽波

每個人都有自己的絕招,有的人會學習,有的人愛動腦,有的人技術好,有的人幹活兒巧……我的絕招是將黨建工作和精益單元建設相融合,支部書記帶頭,黨員為團隊隊長,成立多維度團隊,激發全員參與,分享小改進、小改善成果。

我們黨支部利用學習強國平台,建立黨支部全體黨員學習群,在學習群中分享「不忘初心 牢記使命」主題教育內容、宣貫上級黨委精神。利用班前會、單元例會組織全員學習黨建知識。圍繞單元內的技術、質量、快速改善等方面問題,我成立了以黨員為主要成員的5個團隊支撐單元建設,發揮黨員模範帶頭作用。

「一批細長不鏽鋼工件又廢了,你看看,翹了、燒透了。」細長工件、不鏽鋼工件激光切割一直是廠里的「瓶頸」,工件變形、燒灼、超差等問題困擾著大家,產品合格率只有30%。「沒有攻克不了的山頭」。我帶領團隊用質量分析工具,逐一解決,從起刀點、切割功率、切割氣源、材料厚度等幾個參數開展攻關。經過不斷嘗試和反覆錘鍊,我們建立起切割參數矩陣圖,確保切割合格率達到100%,並固化到典型工藝規程中。職工激動地說:「不返工就是省工,一次做好就是目標。」

檢驗樣板使用進口材料,價值高昂,如何降低製造成本,是我們關注的焦點。我們從工藝優化著手,「打破常規,改變方法」,技術黨員團隊論證取消該材料工序的可行性,整個團隊對流程進行梳理,運用思維導圖對細枝末節存在的影響進行評估。隨後,通過在某型號上試運行,方案可行。自試運行以來,節省材料費30餘萬元,同時將工藝方法完善到航標中,目前航標修訂工作已通過行業專家組評審。

在精益單元建設過程中,不論是在質量提升,還是在簡化流程,杜絕浪費,能效提升等方面,需要的是全體黨員發揮作用。我們在實踐中不斷總結經驗、固化成果,並結合學習教育、調查研究情況,關注職工們最關切的問題。同時,我在生產現場將黨員們的精益改善成果以圖片的形式分享出來,讓職工有榮譽感和獲得感。大家都十分興奮,更樂意主動、積極地想巧招、出妙招啦。

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 看航空 的精彩文章:

中國航發每日一學:國際民用航空發動機技術傳承
航空工業直升機所系統室研討心得

TAG:看航空 |