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如何有效的提高選礦處理量,值得礦山人收藏的文章!

文章略長,您靜下心慢慢看,幫助很大。選礦處理量事關產量、效益和勞動生產率,以進入一段球磨機為準,選礦作業時間也由此計算。在工藝設備設施人員不變下,選礦處理量的提高意味著產量的增加,鋼球、襯板、油料、藥劑、電能等單耗的下降,成本的節約與效益效率的提高。文中內容不包括主要設備換成大的規格型號、配套設施相應改變的擴能。

常規碎礦工藝要產出供磨機更細的物料

提高選礦處理量,必先嚴控入磨粒度,保證其在合理的範圍。入磨粒度過粗,粗粒在磨機內磨到指定細度滯留的時間延長,影響磨機處理能力和效率;過細會產生礦泥,各種選礦方法都不能有效回收。實際生產中泥化情況很少,減小入磨粒度方可提高選礦處理量。據有關實踐,破碎粒度每降1毫米,處理量可提高1%—2%。其實,不同規模的選廠都有適宜的磨機給礦粒度,像日處理能力1000噸的為6毫米—12毫米,4000噸的為4毫米—8毫米。

入磨粒度是破碎最終產品,減少入磨粒度就意味著破碎作業要產出更細的產品,破碎流程無論兩段開路、兩段半,還是兩段、三段閉路,要求合理選用性能適宜的碎篩設備,合理調整各段破碎機排礦口間隙,合理分配各段破碎比,合理選擇篩網材質結構、篩孔尺寸。某75噸/日選廠採用兩段開路碎礦流程,當二段PSHC150×350雙腔迴旋破碎機用PC66錘式破碎機取代後,入磨粒度小於10毫米,選礦處理量達110噸/日。現大多選廠用Nordberg公司的GP100—MF中細腔型圓錐破碎機取代原中碎設備PYZ1200圓錐破碎機,使碎礦最終粒度由20毫米以下減小為10毫米以下,提高了選礦處理量。某選廠採用兩段一閉路碎篩流程,當圓振篩篩網由鋸齒形結構改為∮6毫米鋼筋編織,呈15°傾角的篩面自上而下3格篩網孔徑依次為20×20、18×18、16×16(毫米),結果產品粒度小於17毫米,使選礦日處理量由之前的380噸提高到450噸。

常規碎礦流程中,碎礦能耗是磨礦的1/3—1/4,甚至更小,但效率比磨礦高得多,因此在生產條件許可下,要充分發揮碎礦作業的作用,提倡「多碎少磨」,以提供細的入磨物料,增大磨機處理能力,提高選礦處理量。篩分作業在破碎流程中起著「關口」的作用,尤其是檢查篩分,要推崇「等值篩分」工作制,在篩分中既提高能力,又保證篩下產物質量。為凈化礦石、除去鐵質類和木質類雜物,可在篩分迴路皮帶上安裝懸掛式電磁除鐵器,如CXT型,還有RCDB型,與此建立激勵機制加強人工手選。

破碎乾式比濕式效率高,但粉塵大,污染環境,有害員工健康。泥質氧化礦與原生礦搭配破碎效率高,必要時粗碎後要洗礦篩分脫泥,使篩上礦石破碎,篩下礦石細碎後閉路返回,含有用成份的泥質經濃縮後再浮選,濃縮溢流供磨礦分級迴路循環利用。

半自磨工藝要築牢原礦倉格篩,合理配礦,調整鋼球配比補量,增大二段負荷

常規破碎作業要減小入磨粒度,勢必加大總破碎比,使碎礦流程變得複雜,費用增加,而半自磨工藝正是克服了常規破碎工藝的不足,簡化並顯著縮短了工藝,破碎比大,節省空間、基建投資與設備購置費,減少定員維修等諸多麻煩。特別是半自磨機直徑大、筒體短的結構,礦石憑藉自身與鋼球、頑石間的高落差相互衝擊、強力磨剝,最終被裂解、粉碎、磨細。某礦為穩定半自磨機的入磨粒度,用分別為5塊、7塊的長條鋼板,鑲嵌28根長3米多、直徑為80毫米的鋼柱,構成兩組堅實的網狀結構,並在一起就成原礦倉格篩。鋼板的長×寬×厚為13000×250×20(毫米),「立刀式」排列,使石榴子石一樣結塊的礦物,入篩後在自身重力作用下完成劈、擊、裂、碎,透篩進入流程。篩上大塊礦石,通過人工錘擊,鋼板立刀作案,省工省力地裂解後透篩。對比發現,半自磨比常規碎磨工藝生產成本每噸節省12.82元。

半自磨工藝選礦處理量的提高,還可通過高低品位、石英脈與蝕變岩、原生礦與泥質氧化礦搭配完成。當配比為3:1時,處理量至少增大3.7%。某半自磨工藝的選廠處理含金10克/噸左右的高品位石英脈礦,發現礦石硬度、密度都很大,考慮金的充分回收,最初日處理量只有270噸,隨後配選1.8克/噸的低品位蝕變岩礦,日處理量提高100噸後,混合礦含金品位達7.78克/噸,精尾礦品位均正常。

重視清除廢球、碎裂或磨蝕的殘球在磨機內積累,可使磨機生產能力提高5%左右。「清球」就是利用磨機停車的時機,排空物料,倒出全部鋼球,按級別挑揀完鋼球和碎球,分別堆放稱重,再根據標準比例調劑餘缺。某礦選廠堅持月「清球」一次,使選礦處理量提高4.2%。半自磨機排出的碎小殘球,極易損壞管路和泵葉輪,耗能有影響處理量,在其排放口加裝磁力弧除鐵器後,就可磁去殘球碎塊,加速半自磨機中合格產品的強制排除,相應地提高處理量。某礦半自磨機出口加裝磁力弧後,每班清除殘球碎塊0.5噸,分析發現粒度大於70毫米、小於20毫米的佔20%,35毫米—45毫米之間的佔80%,因檢測含金,所以有必要手選回收。用磁石測得的磁性率分別為5.40%和5.81%,在5%—6%範圍,表明多為赤鐵礦。半自磨機腔中殘球碎塊的強制排出、及時清理,使日處理能力提高2.5%。

提高鋼球質量,確定最大鋼球直徑和合理的鋼球配比、補量,是提高選礦處理量的有效途徑。某半自磨工藝選廠,在半自磨機補加∮100的鋼球2噸,245千瓦電機電流保持在400安—420安,充填率為6%—8%。與此以二段球磨機為對象,1噸半噸地緩慢補加∮80和∮60的鋼球各為3噸和4噸,對應250千瓦電機電流保持在320安—340安,充填率為38%左右,安排專人留神觀測二段磨機減速機與電機的溫度,結果日處理能力由360噸上升至400噸。隨後每日按生產班組在二段球磨機中補加∮40鋼球321個×3計260.0公斤,結果日處理量達到447噸,提高近50噸。

增大二段球磨機負荷也可提高選礦處理量。某礦選廠將分級機返砂部分分給二段球磨機,改變了負荷上「一段撐死,二段餓死」的不均衡,與此將旋流器沉砂嘴尺寸由25毫米換為35毫米—50毫米,繼續增大二段球磨機負荷,結果在尾礦指標正常下,日處理能力提高七八十噸。

磨機給礦量太大會引發脹肚。脹肚後電流,半自磨機增大,而球磨機下降,是因為半自磨機中夾雜有80毫米—100毫米塊礫,脹肚後入磨礦量顯著增加,約為鋼球的八九倍,負荷增大,而球磨機脹肚後,礦物鋼球混雜做離心運動,負荷減少。

礦石硬度、密度,一段磨機轉速機型,分級機溢流濃度

礦石的硬度、密度和一段球磨機的轉速均對選礦處理量有影響。礦石硬度大,表明結構緻密,要求較長時間的磨礦才能達到產品細度的要求,因此影響磨機處理量。礦石密度大,磨礦濃度也可控制高些,提倡高濃度磨礦是因為礦漿的黏性可延長磨礦時間,但也影響處理量。實踐表明採用光滑襯板的球磨機,充填率在30%—40%時,適當降低磨礦濃度,使磨機轉速提高到臨屆轉速的100%—104%時,台時處理量一般能增加10%—30%,但也會降低磨礦細度,所以對磨機的轉速要綜合考慮,統籌兼顧。實踐表明,磨機格子型比溢流型處理量高15%以上。由於格子型其特有的格子板和扇形室內的提升斗存在,實現了低水平的強迫式排礦,已磨細的礦粒能及時排出,過粉碎現象輕,磨礦速度快,效率高。而溢流型排礦端中空軸徑稍大於給料端,屬於非強迫的高料位排礦,速度慢,礦料在機內滯留時間長,介質有效作用也低,過磨嚴重,所以處理量比同規格的格子型低。減少分級機溢流處的補加水,提高分級機溢流濃度,如由52%提至63%,降低細度,如由46%降至32%,可以加大溢流礦物的排出量,提高一段磨機處理量。

在工藝設備設施人員不變下,選礦處理量的提高一直是礦山研討的課題。堅持「多碎少磨」,讓常規碎礦工藝產出更細的產品;大力推崇破碎比大、節約投資費用的半自磨工藝,築牢原礦倉,作好配礦、鋼球、負荷系列工作;依照礦石硬度、密度確定最佳處理能力,適當提高一段轉速和分級機溢流濃度,也能提高台時處理量。

來源:作者艾滿乾 ,採金人


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